■通讯员康玉梅
东山矿制粉作业区主要负责生产白灰粉剂产品,而摆式磨机是生产环节的主要设备,针对摆式磨机近期陆续出现的风道门漏灰、铲刀磨损严重、磨机运转声音异常等现象,该作业区组织相关技术人员反复研究摆式磨机内部结构,认真核算材料备件成本,设计制定施工方案和技术措施,精心策划,大胆革新,于近日对3号摆式磨机进行了自主维修。
维修步骤分设备分体拆除、校验易损件好坏、更换设备配件、装配四步。分体拆除时,设备体积庞大,现场环境狭窄,在对所拆除设备的排查过程中又发现新的问题,如磨辊转动不灵敏需要更换新部件,而只要是更换零部件必须进行多个螺栓的松紧固定、校正调试和密封处理,无形中又增加了检修项目的环节。面对检修遇到的难题,该作业区精干检修队伍,合理布置,严格按施工步骤执行,规范每一个细节的操作,同时认真做好安全监护。
特别是在对梅花架、积风箱进行组装时,由于设备重量达5吨多,电葫芦吊运过程中平衡难以保证,危险系数极高。为了保证人员设备的安全,检修人员反复核实钢丝绳是否合格、锁紧,认真做好监督和联系确认后,专人指挥作业。最终,在铲车、千金顶、电葫芦的配合下,通过拉、扒、顶、起吊,最终解决了重型设备的组装维修工作。
3号摆式磨机用3天时间进行了维修,目前,已正式投入生产运行。从试车运行至今,能耗大幅降低,跑冒滴漏现象得到有效遏制,磨机运转噪音也降低了,老设备焕发了新活力。