(上接第一版)于是公司领导亲自带领冷轧硅钢厂、工程技术公司等部门的相关人员,多次赴兄弟企业参观学习,尽管缺乏相关经验,改造可能面临困难重重,但大家慢慢树立起了一些信心。
攻关:从零开始
冷轧硅钢厂负责提供工艺流程及参数,工程技术公司负责设计、改造装备以实现其要求。来自不同单位和部门的优秀专业人才组成了强有力的团队,项目的工艺、设备、现场施工、软件编辑等工作协同配合,改造正式启动。
由于缺乏相关经验,改造工作困难重重,一切都是从零开始。首先在退火炉的改造上,团队就遇到了困难。控制升温速度和炉内气氛是最大的难题,既然是改造,就无法按照常规的思路走,团队人员不断摸索,既要找到合适的比例,还要争取时间尽快完成任务,大家绞尽脑汁,日夜奋战,一天就要试2~3个工艺,一连试了十几天,就在大家几乎快要绝望的时候,配比终于成功了。不仅符合设计工艺要求,还减少了气体使用量,降低了成本,团队为之振奋,更对改造工作坚定了信心。
自动化控制软件上,新改造的部分必须与原系统软件相匹配,这对于团队来说,也是首次接触,不仅要准确确认现场控制要求,还要在短时间内完全掌握原来的软件系统才能实现无缝对接。经过无数个数据模型的计算,新的软件终于编写完成,这是我公司首次实现控制软件自主开发,不仅节省了费用,而且极大地锻炼了自己的队伍,同时还有效地保护了核心技术。
完成:团队成果
改造工作与公司各个部门密切协作是分不开的,冷轧硅钢厂与工程技术公司通力配合,整个实施过程得到工程管理部、设备物资采购部等单位和部门的全力支持,公司上下联手瞄准节点,分秒必争,顺利完成了改造任务。
自接受改造任务起,团队30天完成方案的设计和优化以及全部施工图和设备材料的采购工作,30天完成旧设备的拆除和改造设备的建筑安装等施工任务,20天完成改造线的烘炉及调试,整个改造工作用时不到三个月。这个速度,让业内的同行为太钢的技术力量竖起了大拇指。
老装备焕发出新活力。冷轧硅钢厂厂长张润国说,投资少、见效快、收益高是2号退火线改造的最大特点。目前,新改造的设备已经投入生产,首批产品已发到客户手中,产品性能完全满足其使用需求。新线投入生产一个多月,订单数量饱满。经改造的生产线不仅盘活了闲置设备,而且产品使用性能更高,质量更加稳定,大大提高了太钢取向硅钢产品在主流市场的竞争力。与此同时,还带动了取向硅钢产品的延伸加工,节约了用户成本,于客户、于太钢,可谓是一件“双赢”的大好事。
后记:采访中,冷轧硅钢厂总工张文康告诉记者,2号退火线的改造之所以成功,一是得益于走访市场,走访市场的过程,就是了解客户需求的过程,然后根据市场需求迅速做出产品结构调整;二是得益于太钢雄厚的技术实力和团队力量。有了技术支撑,团队横下一条心,砥砺奋进,逆势突破,再难的坎也能跨过。下一步,大家将继续做好产品生产后的总结分析、质量跟踪与用户回访工作,让改造成果夯实,落地生根。
改造不仅让大家看到了实实在在的成果,更加磨炼了团队意志,激发了太钢人在困难面前不畏惧、不退缩,不断突破自我的信心和勇气。厂长张润国说:“改造再次为太钢积累了硅钢产品的生产经验,为今后更高规格品种生产奠定基础。”对未来,大家充满信心。