■特约记者安瑞珍报道
本报讯炼铁厂1800m3高炉作业区炉前职工为降低生产消耗、节约设备采购成本,发挥职工的主观能动性,盯紧炉前工艺的每一个环节,想方设法降低炉前成本,取得了较好的经济效益。
1800m3高炉水渣系统采用的是轮法冲渣设备,其中炉前冲渣沟头一直采用的较为昂贵的水冷沟头,在使用过程中由于水冷沟头频繁接触红渣,逐渐会被红渣侵蚀,通常情况下一个检修周期就得更换一次,设备成本很高,而且生产中一旦出现严重侵蚀,就必须马上更换,否则便会严重影响正常的生产节奏。
1800m3高炉炉前职工通过发挥主观能动性,大胆提出自己设计制造冲渣沟头替换昂贵的水冷沟头采购件。他们通过在生产实践中进行仔细观察与摸索,制定出了一套自行制作沟头来替换水冷沟头的方案。如果采用方案,生产过程中仅需对侵蚀的耐火材料进行修补即可,既减小了维护的难度,也解决了整体更换带来的采购成本问题。不但能降低成本,还能有效减小更换水冷沟头对生产带来的影响。
通过对方案的可行性进行论证之后,炉前职工立即行动起来,开始制造新的冲渣沟头,经过切割焊接、吊运组装、浇注耐材等一系列工序,冲渣沟头安装完毕,投入使用。在使用过程中,他们对设备进行不断修正,做到炉渣落点准确,保证了沟头与冲渣水干湿分离。经过几个月的试用,自制沟头完全能满足生产使用需求,制造安装投入费用不高,每次维护消耗的耐材成本也相应很低,大大节约了炉前的成本费用。