■通讯员刘艳云报道
本报讯峨口铁
矿球团部依据热工艺联动生产特点,围绕从源头抓起、全系统工艺优化的思路,通过措施落实,使系统综合效率显著提升,进而为实现300万元的再挖潜目标提供保障。
控制精矿水分,为造球创造有利条件。一方面改变矿浆走向,减少了水分,提高了给矿浓度,过滤机负荷也大大减小。实施过滤机液面检查、补水自动化,使过滤作业更加稳定。
提高造球质量,为焙烧提供合格生球。该部实施以提高成球性为目的的造球盘盘边改造,同时对生球料量控制提出精准要求,通过精细操作保证生球各项指标达标。
控制回转窑结焦,保证系统长周期稳定运行。通过实施各种工艺改进,使链篦机布料更均匀、
窑内燃烧气氛良好、避免高温点严重结焦、减少清焦对生产的影响。多举措的实施,使清焦周期由原来的一个半月延长到三个月,所用油煤消耗大大减少。
该部对设备维护点检提高了标准,减少了个别设备开动时间,降低了机物料消耗,优化了指标分档激励机制,提高了职工积极性,为全年再挖潜目标的实现奠定了基础。